粗氬塔“氮塞”的原因:
粗氬塔產(chǎn)生“氮塞”的直接原因就是上塔氬餾分的含氮量超標(biāo),正常工況時(shí)含氮量應(yīng)不超過0.1%。在上塔氬餾分的抽料口是固定不變的,當(dāng)上塔富氬區(qū)沿塔板上、下變化時(shí),氬餾分抽口的物料組分也隨之發(fā)生變化。當(dāng)上塔的氧氣純度下降的過低,使上塔的富氬區(qū)嚴(yán)重下移,造成氬餾分中的含氮量過高,直接造成粗氬塔“氮塞”事故。
事故的處理方法:
(1)逐步開大粗氬放空閥V712閥增大粗氬的取出量,流量由700m3/h上升至1000m3/h左右,但粗氬II塔粗氬純度仍然在下降,并且趨勢(shì)較快,于是操作人員立刻關(guān)閉粗氬至精氬塔調(diào)節(jié)閥V705停止精氬塔工作,繼續(xù)開大V712閥粗氬全部放空,以較短的途徑將粗氬塔頂部的氮排出塔外,待粗氬純度AI705值不再有下降趨勢(shì),反而有上升趨勢(shì)時(shí),逐步減少粗氬的取出量,直至正常工況流量500m3/h至750m3/h左右。
(2) 適當(dāng)減少產(chǎn)品氧氣的取出量,同時(shí)根據(jù)下塔液空純度關(guān)小液氮調(diào)節(jié)閥V3閥,合理控制好上、下塔的回流比,將主冷液氧液位控制穩(wěn)定,盡快使產(chǎn)品氧氣純度合格。
(3) 適當(dāng)減少上塔氬餾分的取出量,但操作幅度不要過大,合理控制好粗氬I塔的回流比,防止粗氬I塔底部回上塔的液體量過多,致使上塔工況進(jìn)一步惡化,氧氣純度下降過低。
(4) 適當(dāng)減少進(jìn)上塔的膨脹空氣量,使膨脹空氣進(jìn)口以上段塔板汽液比增加,組分分離能力增強(qiáng),提高氬餾分中的氬含量,降低氮含量。
(5) 打開有壓液氬儲(chǔ)槽回氣至精氬塔閥,同時(shí)用液氮進(jìn)精氬塔冷凝器閥V706閥與精氬塔余氣排放閥V751閥將精氬塔內(nèi)壓力控制在20—40KPa,防止外界濕空氣倒吸塔內(nèi),發(fā)生精氬塔“堵塞”事故。
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